冲压模具零件的失效分析及改进措施(二)

冲压模具零件的失效分析及改进措施(二)

Feb 02, 2024

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转发自:《热加工工艺》2016年9月第45卷第18期

作者:杨磊,夏明六,徐先满,陈由熹

(铜陵市特种设备监督检验中心,安徽铜陵244000)

摘要:分析了GCr巧冲压模具零件在成型电阻片过程中的失效原因,并采用软氮化工艺对其表面进行了强化 采用金相显微镜(0M)、扫描电镜(SEM)、能谱仪(EDS)、显微硬度计、氧化试验等表征了失效特征、氮化层组织结构及性能等。结果表明,氧化腐蚀是导致模具零件过早失效的重要原因,软氮化处理可以有效减轻模具零件表面的氧化腐蚀,延长模具零件的使用寿命 关键词:冲压模具零件;失效分析;氧化腐蚀;软氮化

DOI:10·1415 · cnki. 1001一3814.2016· 18· 069 中图分类号:TG386;TG156 文献标识码:A 文章编号:1001 ·3814(2016)18·0255·03 Failure Analysis and Improvement Measures Of GCr15 Stamping Die Part

长周期内用于冲压加工。然而该冲压模具零件

收稿日期:20巧0708

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Hot Working Technology 2016,v0L45,No,18

化处理的工序为:前处理乛预热乛液体软氮化乛冷却乛清洗。其中预热温度为350、380 ℃;软氮化介质为TJ-2基盐,盐浴成分范围:(1%、2巧%)CN一+ (30%、35%)CNO一;渗氮温度为560 ℃,保温2,5h

冲压模具零件失效主要发生在头部机械截取、 用丙酮溶液超声清洗8min后,采用JSM-6360LV 扫描电镜及配套的GENESIS2000XMS60能谱仪对断口进行形貌观察及成分分析。采用DM-ILM光学显微镜对断口处金相组织及氮化层进行观察,并在 FM·700显微硬度计进行显微硬度测试,测试载荷选用2.94N,加载保温时间巧s,每组试样在测试区域选取5个点,以平均值表征区域硬度,并根据GB仃 11354·2005对氮化层厚度及脆性进行评级。用氧化试验对软氮化处理后模具零件的抗氧化能力进行评定,具体试验方法为:将称好的试样放人装有电阻片 中,并将器皿放人电阻炉中加热到280 ℃保温72h, 取出观察试样的腐蚀情况,并称重做好记录,最后用扫描电子显微镜及能谱仪对腐蚀表面进行观察与分析

2试验结果

2· 1失效分析

经常规热处理(淬火+低温回火)的GCr巧冲压模具零件在使用过程中很容易失效,失效面形貌及 EDS分析如图2所示从图2(a)中可以看出,冲压模具零件边缘有轻微磨损,边角成了圆弧状,且表面存在较多黑色块状的粘着物,如箭头所指处。采用 SEM仔细观察发现,失效面上有明显的切削痕迹以及腐蚀坑,可见其使用效果较差。通过EDS分析可以看出,粘着物由O、Fe、Cr、Mn等元素组成,说明

加工料粉末(由Cuo、NiO MnO等组成)的铁制器皿

0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E/keV E/ kev

图2失效面形貌及EDS分析

Fig.2 Failure surface morphologies and EDS analysis

图3为冲压模具零件的金相组织图。从图中可以看出,该组织主要由回火马氏体、碳化物和少量残余奥氏体组成,这与标准的金相组织图谱中组织一致。同时测得冲压模具零件的显微硬度值达到 674.I HV(表1) ,满足GCr巧钢经淬火+低温回火后 的硬度要求,说明热处理工艺正常。

综上所述,冲压模具零件失效主要与模具零件表面发生氧化腐蚀有关,其主要与模具零件加工工况有关。该模具零件用于成型电阻片时,而电阻片加工粉末由Cuo、NiO MnO等氧化物组成,在加工过

图3试样金相组织图 2·2软氮化处理

Fig.3 Microstructure Of the sample

表1模具零件的显微硬度(HV) 为了提高冲压模具零件表面的抗氧化能力,采用液体软氮化对其表面进行处理。图4为氮化层与程中,模具零件周围会产生大量的热量,导致温度升高,此时模具零件表面的Fe将与氧化物反应形成 Fe氧化物,而GCr巧钢中又没有足量Cr形成具有保护性的氧化铬膜来抑制Fe氧化物为主的氧化膜形成。因此,GCr巧冲压模具零件在长时间成型电阻时,将不断发生氧化腐蚀,最终导致模具零件失效。

测量次数 平均值

1 2 3 4 5

685.6 675.7 667、5 669.1 672、7 674.1

基体组织图。从图4(a)中可以看出,经液体软氮化后,模具零件表面形成一层均匀的白亮层,厚度约 20 m;图4(b)显示软氮化后模具零件基体中回火马

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《热加工工艺》2016年9月第45卷第18期

a氮化层

50 m 50 m

图从图中可看出,硬度随距氮化层边缘的距离先降低后趋于平稳,基体的显微硬度约473 · 8HV根据 GB/T11354·2005标准评判,渗氮层深度约170 m 发现基体的显微硬度较淬火+低温回火后模具零件的硬度有所降低,这与氮化过程中回火马氏体减少有关。

图4氮化层与基体组织图

Fig.4 Microstructure Of the nitndmg layer and substrate

氏体减少,析出较多的粒状碳化物,这是由于软氮化温度在560 ℃,相当于高温回火,导致回火马氏体溶解形成粒状碳化物。氮化层除了白亮层外,还包括扩散层,扩散层在光学显微镜下不易观察,氮化层深度需要采用硬度法确定。

图5为显微硬度与沿表面垂直距离的变化曲线 2·3抗氧化腐蚀性能

表2为未处理样品与软氮化后样品的氧化腐蚀试验结果从表中可以看出,未处理的模具零件在氧化72h后,样品增重14,8m以m,而经软氮化处理后,样品仅增重1.3m cm2,说明软氮化处理明显改善了模具零件的抗氧化腐蚀能力。

表2氧化腐蚀试验结果

Tab.2 The results of oxidation corrosion test

样品 未处理 软氮化后

样品增重/(mg•cm3 14.8

0 50 100 150 200 250 300 350

沿表面垂直距离/pm 处理能够减缓模具零件在加工过程中的氧化腐蚀

图5显微硬度与沿表面垂直距离的变化曲线

Fig.5 The change curve between microhardness and 模具零件抗氧化腐蚀性能的提高与其表面形成的氮

vertical distance along the surface 化层有关,氮化层中8相具有较强的抗氧化性和耐

图6为未处理样品与软氮化后样品的氧化腐蚀形貌及EDS结果。由图可知,未处理的样品表面氧化腐蚀严重,腐蚀产物主要由O、Fe、Cr Mn等元素组成,与失效样品检测结果一致。软氮化处理后的样品的表面仅发生轻微氧化腐蚀,进一步说明软氮化

Ni

氮处理,一

2 m

5叫

t 巳

Si

Al Cr

0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 910 E/keV E/keV

图6样品氧化腐蚀形貌及EDS结果

蚀性,能够阻碍氧向基体传递,从而延缓了氧化腐蚀速度。 力大大增强

参考文献:

3结论 卩] Kuldeep Agarwal,Rajiv Shlvpun, Justin Vincent,et al• DC

pulsed plasma deposition Of nanocomposite coatings for

(1)用于成型电阻片的GCr巧钢模具零件的失 Improved亩bolo Of gray cast Iron stamping dies卩].Journal ofMatenals Processing Technology,2013,213:864·876,

效与其表面发生氧化腐蚀有关。 [2] 陈向荣.精密多孔冲模热处理工艺的研究[J].热加工工艺,

(2)模具零件经软氮化处理后,可获得均匀的 2012,41(16):187.188,

氮化层,白亮层厚度20 m,硬度测试显示渗氮层深 卩] 郭晓红.W18Cr4V冲孔冷冲模淬火工艺的改进[J],热加工工

度约170 m 艺,2011,4002):178· 179.

Fig.6 Oxidation corrosron morphologies Of the sample and EDS results

(3)软氮化处理后的模具零件的抗氧化腐蚀能 [4] 液丁压海,,2014冲压,42模(4具):零120件· 失124效.分析及寿命的提高措施[J].机床与

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