Apr 21, 2022
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沈阳华晨金杯汽车有限公司
3.对策实施,为了让该项目顺利进行,我们制作了对策实施计划。
根据实施计划,我们对工作进行了分工。
首先,观察了模具状态,用将近一周的时间完成了辅助装置图纸的绘制,并完成了图纸会签工作。
然后,由机加人员按照图纸加工辅助装置。
在技术人员的指导下,仅用了20天时间,模具维修人员就安装了辅助装置,并调试了模具。
同时设备工程师更改了机器人的工作程序,在连线的情况下压制出成品件,并由质量工程师确认合格。
最终,全部实施工作按期完成。
辅助工装及模具调试费用仅450元人民币。
四、改造的效果
通过此次整改,我们使翼子板能够顺利进行自动化连线生产。
我们采取了最有效,且整改费用最低方式,解决了实施自动化生产过程中的难题。
避免了手工生产的各项问题,大大降低了冲压件的返修率、废品率,并使冲压件质量及生产效率得到显著提高,超过了制定的目标。
同时,由于实行了自动化生产,人力资源也得到节约,班组人员由原来手工生产的44人减少到现在的20人。
翼子板的生产已经完全满足生产要求。
2.有形效益核算。
2.1生产速度由原来的100件/h,增加到现在的220件/h。
按年产30000辆台车算,可节约台时:327.28小时节约成本:327.28X531元/h=17.4万元(当时价格)
2.2返修率由原来的40%,降至现在的5%;
节约成本:30000X2X(40%-5%)X1/6小时X10元=3.5万元(当时价格)
2.3废品率由原来的3%,降至现在的0.96%;
节约成本:30000X2X(3%-0.96%)X60元=7.3万元(当时价格)
2.4辅助工装及模具调整费用:0.045万元(当时价格)
累计年节约成本:13.1+4.7+9.8-0.045=28.16万元(当时价格)
3.无形效益。
3.1生产的安全性大大提高,生产过程中造成的人员伤害几乎降低为“零”。
3.2生产翼子板的产前准备时间大大缩短。
3.3节省了人力资源,自动化生产消除了人员浪费,同时也消除了工资、培训等各方面的浪费。
3.4实现华晨集团控股有限公司冲压车间“10”线所有冲压件全部自动化生产,生产工艺取得一致性。
3.5由人为因素造成的模具损坏事故大大降低。
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